•MEK6318K定量部提示信息大致有下面这么多: • -LEVEL 1 • -LEVEL 2 • -LEVEL 3 • -CLOG • -BUBBLE 1 • -BUBBLE 2 • -BUBBLE 3 • -BUBBLE 4 • -WBC PRIME ERROE • -RBC PRIME ERROE • -UPPER MANO ERR • -LOWER MANO ERR 借助下面的图,我们来了解这些提示发生的机理: 首先说明的是左侧的压力计实际上是定量管的意思,这是东湖找了翻译公司翻译的,那些不动脑子的校对就这么稀里糊涂的通过了。在定量玻璃管上有两对光耦,这两对光耦完成了上述这些提示的监测为CPU提供一手数据,CPU决定是否报警。 先对定量板做一个描述,定量管中部有两对光耦间隔一定距离,上面的为上光耦,下面的为下光耦,在光耦旁有两个指示灯,分别指示光耦的工作状态,指示灯亮,表示该光耦有液体通过,指示灯灭,表示该光耦没有液体也就是说是空气。量化表示为有液体的时候,传感器测试点的电压为1.5v左右,无液体时电压为3.5v左右。 再对监测流程做一个解释,在READY状态下,定量管充满液体,液面高度一定高于上光耦很多。当测试开始,除了分配过程动作外,定量管首先要进行清洗,就是把原有的液体从下部排出,能够观察到液面从定量管上部迅速的从底部排出,然后开始自下而下的注入,这个时候注入的液体是计数池中将要计数的液体。液体自下而上通过定量管上光耦后,会延时一段才停止,这样一个定量流程就结束了,整个测试周期需要有2次这样完整的周期,因为它只有一个定量管,WBC和RBC两个池子需要定量2次。 定量部故障的先期检查,清洗定量管内外部,确定上下光耦调整正常,动作正常没有损坏。 把这个过程分为No1--No5等五个部分。分别如下描述: No1:准备状态 ,定量管顶端液体下降到上光耦处,此过程时间为小于8秒,计算原则是6、8号阀动作后开始计算,如果在这个过程中上下光耦,特别是下光耦检测到空气,也就是说指示灯灭了或者闪烁,会报告BUBBLE 1,原因很简单,液体下降过程中,如果上光耦检测到空气说明液体从此开始没有了,全是空气(8号阀打开接空气),当上光耦还没有检测到空气你下光耦就有空气了,肯定表示整个定量管都是气泡或者气拴,这肯定是不允许的,可能的原因上次动作出现错误导致吸入大量的气泡或气拴,一般重新灌注一次就会解决,管道或者电磁阀漏气是经常见到的故障原因。 当No1的时间大于8秒,出现LEVEL1报警,因为这个时间太长了,检查6号阀是否堵或者损坏,管道是否漏气,8号阀或者管道是否有问题,上光耦是否损坏或者调整不当。 No2: 准备状态,定量管液体从上光耦下降到下光耦的过程,时间小于8秒,否则报LEVEL2,因为这个时间太长了,检查6号阀是否堵或者损坏,管道是否漏气,8号阀或者管道是否有问题,下光耦是否损坏或者调整不当。 No3:准备状态,定量管液体从下光耦下降到定量管底部的过程,这个过程从理论上讲根本无法计算时间的,但光电却给出了这个时间的标准,不能大于11秒,否则报LEVEL3,也许是跟No4一并进行计算的。 No4:准备状态,定量管液体从底部上升到下光耦的过程,这个时间是从9号阀和2或者3号阀动开始计算的。如果No2到No4之间,上光耦出现液体,哪怕是瞬间出现,指示灯闪烁,就会报BUBBLE 2,检查方法同上。 No5,计数开始,定量液体从下光耦向上光耦移动的过程。时间原则是WBC在9-12.15秒之间,低于这个时间报BUBBLE 4,处理时首先检查小孔是否破裂,计数池是否破裂,3号阀和管道是否漏气;高于这个时间报CLOG,首先检查小孔是否真的堵孔,一般仪器会进行自动重做一次,3号阀是否堵;在这个过程中,如果下光耦检测到气泡,就会报BUBBLE 3,那么漏气还是主要的原因。 RBC在12.2-15.3秒之间,低于这个时间报BUBBLE 4,处理时首先检查小孔是否破裂,计数池是否破裂,3号阀和管道是否漏气;高于这个时间报CLOG,首先检查小孔是否真的堵孔,一般仪器会进行自动重做一次,3号阀是否堵;在这个过程中,如果下光耦检测到气泡,就会报BUBBLE 3,那么漏气还是主要的原因。 UPPER MANO ERR 和LOWER MANO ERR 基本上是由于定量管太脏或者光藕太脏引起的,当然光藕损坏或者调节不好也会可能。WBC PRIME ERROR 或 RBC PRIMEERROR 提示则是在灌注的过程中,上下光耦有一个或者都没有检测到液体发生的,这个时候就要检查9、2、3号阀是否打开,并且检查8、6号阀是否泄漏还有管道是否泄漏,有的时候由于稀释液注射器根本就没有稀释液注入造成的,这个时候就要检查试剂分配了。 泵管损坏都有可能出现以上所有的报警,所以,很多工程师遇到此类问题作一下简单处理后,都更换泵管试试也是个办法。
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