今天送来一台F820,经手好几人,到我这里的现象是,开机负压泵不动作。
检查过程:首先检查电源板负压泵的输出电压交流100V 正常,用注射器拉动负压传感器,居然毫无反应,测量TP23电压居然只有0.43V,无法调整VR10使其达到-12V。但偶然发现一个现象是推动注射器负压泵居然动作,呵呵,好像负压测定电路正好相反了。接下来验证负压传感器是否损坏,方法是用万用表测量负压传感器的第1、6脚电压,然后拉动注射器,电压变化在0.2V左右,这是很明显的变化了,说明传感器没有问题,测量U64第14脚的电压变化不到0.1V,这说明U64有问题,参看下图。
在进行了几次测试后,确定U64有问题,直接购买LM324N更换后,开机测试负压泵欢快的动了起来,这样PCB2115板看来已经修复,剩下的就是调整和检查其他问题了。
继续检查发现,负压泵不停止,就是负压泵直接接到负压传感器上也不停止,用手堵住负压泵出口后,很长时间感觉不到负压存在,说明负压泵还存在问题,询问送修者,居然说更换过新的负压泵,于是决定打开负压泵,见下图:
这是已经修复好的泵的样子
负压泵的结构是这样的,分别有两个隔膜泵,这两个隔膜泵是串联工作的,目的是连续不断的提供负压,两个隔膜泵的内部分别有4个腔体和两片单向隔膜,道理很简单,就是单向出气形成负压。每个隔膜泵分为上下两个面,一面有皮碗连接磁铁,通过电磁线圈交流电产生交替变化的磁力来推动皮碗进行排气作业,另一面直接通过两层密封(一层软橡胶垫和黑色硬橡胶垫)与泵体连接。两个隔膜泵的磁铁极性不相同,中间有个黄色的磁铁来使他们磁性保持相同,这样就不会发生粘连,同时,由于电磁线圈是交流驱动的,交流正弦波的上半正弦推动一边的磁铁,下半正弦推动另一边磁铁,这个每秒50次的交替变化就会产生连续不断的负压。
我打开看这个负压泵的时候,一眼看到了两个隔膜泵的密封垫一侧一个也没有了,另一侧只有一个黑色的硬橡胶垫,这样肯定无法产生负压,另外,一个皮碗已经明显看到折痕,弹力已经消失。询问送修者,说他们反复拆过这个泵,呵呵,看来橡胶垫是拆卸过程中不知道搞到哪里去了,皮碗也是被搞坏了。
这样就这能购买了,在上图中可以明显的看到两侧的皮碗不一样颜色,就是拆了一个旧机器的负压泵拼凑的。两侧垫圈也是拼凑的。
拼凑完毕,通电测试,负压泵经过一段时间建立负压后停止,调整负压灵敏度和OFFSET以及负压压力使RBC计数时间达到21秒,空白和标本测试全部通过,维修完毕。
小结:仪器维修经验的累积体现在各个方面,检查方法和测试方法最为重要,在没有完全确定哪个部件出了问题之前,一定不要盲目拆卸 ,退一步说不管怎样,就是要拆卸也一定在拆卸前搞明白这个部件的工作性质和原理,并牢记其安装顺序和装配零件的位置和数量,记住不怕拆了装就怕拆了忘,其实,这次维修故障很好判断的,看看网站上以前的帖子就可以判断的,更何况F820的维修资料满天飞,对照看看应该不难断定的,只能说明判断方法和能力的欠缺。
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